永銀化纖:讓“老爺車”煥發第二春
近年來,江蘇永銀化纖有限公司投入大量資金,進行設備改造,在降能耗、提產能方面成效明顯。 永銀化纖公司年產化纖產品2.5萬噸左右,每年僅生產用電就超過3600萬千瓦時。因此節能降耗、壓縮成本,成了企業必須面對的一個重大課題。早在2004年,永銀化纖就先后投入5000多萬元用于對高能耗設備進行技術改造,提高機組運行效率,讓車間“老爺車”煥發“第二春”。2011年下半年,永銀化纖再次投入5000萬元實施“差別化滌綸纖維生產節能改造項目”,逐步拆除12條老舊的紡絲生產線,引進了71個紡位的全自動頭紡高速紡設備、滌綸變形絲高速加彈機,同時對干燥、空調、空壓、冷凍等系統實施節能改造。2012年底,“差別化滌綸纖維生產節能改造項目”竣工投產,改變了原來“大馬拉小車”的局面,機器設備能耗大幅下降。 目前,永銀化纖前紡設備的綜合能耗由原來的1427千瓦時/噸降至1049千瓦時/噸,后紡單絲生產設備的能耗則由原來的1666千瓦時/噸降至925千瓦時/噸。紡絲卷繞聯合機節電26.5%,年節電462萬千瓦時;切片干燥機節電18%,年節電87萬千瓦時;高速加彈機節電44.5%,年節電518萬千瓦時。每噸產品用電量下降25%,年節電1180萬千瓦時,企業年增加效益1500萬元。能耗一路下降的同時,企業產能卻直線上升,功能性纖維、差別化纖維的年產量由原來的1.8萬噸增加到2.5萬噸,增長了40%。新設備的投入,使得企業產品品質也大幅提升,市場競爭力明顯增強。 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網" |
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