中麗噴絲板:微孔里探尋商機
北京中麗制機噴絲板有限公司生產的噴絲板產品主要是為公司的主機進行配套,而北京中麗制機公司近幾年來都是“手握”5年左右的生產訂單。因此某種程度上講,2012年噴絲板公司取得的銷售成績與北京中麗公司這個品牌有著密不可分的關系。但更為重要的是,噴絲板公司的產品緊跟市場需求,受到了國內外客戶的充分肯定和青睞。 市場源自顧客滿意 公司總經理郝洪波對記者說,以前,開車現場出現過一兩個星期還不能夠順利完成“交車”的狀況,技術服務人員一到“交車”時就心里犯怵。而現在,北京中麗制機公司在進行設備交接時,開車周期往往只需要兩三天時間就足夠了。由于解決了“交車”問題,公司售后服務跟蹤2年后,顧客滿意度達到95%以上。 公司副總經理、教授級高級工程師王輝說:“在大環境不景氣的情況下,客戶對產品品質的要求越來越高了。產品好不好,最終還是顧客和市場說了算。因此,只有與市場進行零距離接觸,努力滿足客戶的要求才能最終贏得市場。” 近年,噴絲板公司在技術進步中堅持“一個中心、兩個確保、三個突破的‘1、2、3工程’”,即:科技創新為中心、健全科技人員團隊;確保完成全年各項經濟指標,確保取得高新技術企業資質;突破了用新工藝、環保輔料取代危險有害品的新技術,突破了“鋁滑套加工方孔”的新技術,突破了“微孔加工的瓶頸”。2012年公司在加工設備改造、新型產品研發投產、降低生產成本和職工收入增長方面取得了可喜的成績。 科技實現節能增效 一個噴絲板上少則有幾百個微孔,多則會有上千個。之前,噴絲板質量管理有許多不盡如人意的地方,比如:噴絲板整批加工孔徑一致性差、尺寸精度較差、孔長精度較差、一次交檢合格率較低,因微孔光潔度、尺寸精度造成的返修比例較高,焊板補做仍然是不可缺少的工藝等。同時,使用人工加工的方法不僅效率低下,而且對員工的技能素質要求“苛刻”。為此,中麗噴絲板公司一直在努力探索使用機械自動化加工方式代替人工操作,用現代化設備的高精度替代人為的技能和責任心。 去年,中麗噴絲板公司在科技研發方面取得了豐碩的成果。在主機配套方面,公司完成的“鋁滑套圓周方孔工藝與設備的研發”課題,獲得了國家知識產權局的專利授權,突破了高速沖壓、精密分度、插銷定位、氣動拔銷及變形控制難題。用沖壓設備取代線切割加工鋁滑套圓周方孔,加工一套鋁滑套(一個套兩個塞)的時間由原來的144分鐘變為了15分鐘,每次加工可節約人工費用12.55元。按照每年加工10萬套計算,每年可節約人工費用125萬元,節約低值易耗20萬元。僅此一項,公司內部用人就由原來的12人減少到了3人,而且還減少設備占地60多平方米。 與東華大學合作研發的“噴絲板微孔刀具優化設計及檢測”課題,采用360度旋轉測量及自動對焦、自動糾偏和數字圖像處理技術,將噴絲板微孔刀具直徑測量精度由4微米變為1微米,同時可讀出刀具橫刃尺寸、頂角、前角角度等,實現了微孔刀具可控制,為微孔的高精級加工提供了可靠的保證。“噴絲板底孔全自動加工系統的研制”課題在行業內突破了全自動化加工噴絲板導孔孔底,用高精度的機械加工設備代替了手工加工,減少了對加工者技術依賴性及目測讀數精度的限制。據統計,原來每人每天可加工微孔770孔,現在按照4臺孔底自動化加工設備計算,每人每天可加工微孔1840孔,每人每天多加工孔數1070孔,每年增長282480孔,生產效率大大提升。 另外,中麗噴絲板公司用了近一年半的時間,成功研發出了輕型高速鉆、利用刀具檢測儀讀數和瑞士進口機床精密加工刀具,制定了噴絲板微孔加工工序,采用瑞士進口設備及嚴格的磨制刀具工藝加工噴絲板刀具,采用刀具檢測儀篩選檢驗工藝,實現了鉆沖刀具測量參數的統一,一般員工經過培訓后均可磨出質量合格的好刀具,保證了噴絲板加工質量的穩定,突破了員工技能對刀具質量和產量的限制。原來0.16毫米的微孔只有技術水平較高的員工可以加工,一天最多可加工2000孔?,F在一般員工也可以輕松地加工0.16毫米的微孔,孔數達3500孔,產量提高了75%。質量控制也由原來被動地加工后才能發現問題進行修焊報廢,變為主動地控制刀具質量和設備精度,噴絲板由精密級提升為高精級。以上設備以及工藝的改進,使沖孔工作效率提高了380%,微孔工作效率提高了75%,有效實現了企業節能增效。 管理提升發展空間 對企業而言,管理是永恒的話題。短短幾年時間,中麗噴絲板公司無論是科技研發、技術裝備還是產品品質都邁上了新臺階。成績背后,郝洪波對企業管理有著更深刻的理解。 近年來,噴絲板公司在強化內部管理、優化流程的同時,根據企業戰略需求,對公司現有組織進行了創新,以實現更加合理的資源配置方式。在郝洪波看來,創新企業管理,需要促進有效資源的積聚和杠桿效應的擴大,從而更有效地進行持續的價值創新。噴絲板公司通過對內部組織機構的重組梳理,實行了“職責分解、責任落實、薪酬配套、考核歸口”的員工管理體系,打通了每個人“責任、權力與利益”的關系,大大提高了公司的管理效率。 據了解,公司采購和外協部門的主管一般任職都不會超過3年。郝洪波對此的解釋是“采購和外協部門一般要干出成績三年也就夠了,時間長了不僅容易產生惰性思想,嚴重的甚至還會出現‘鉆政策和制度空子’的情況,對于企業和個人都沒有好處。與其等問題出現了再改正,倒不如主動采取措施及早杜絕這種苗頭”。 一個團結的班子、一支年輕的隊伍、一個好的激勵制度,郝洪波對年度完成一億元目標的自信就在這里。2013年,他還將有許多新的革新、新的產品發展計劃,企業五年規劃目標的實現正在離他越來越近。 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網" |