0前言
隨著我國紡織工業科技的不斷進步,在傳統細紗機上挖掘潛力,提高生產效率,降低成本,提升紗線質量,一直是行業關注的焦點。作為細紗錠子高速運轉的重要傳動介質——錠帶,同樣也在不斷地更新。我公司2004年淘汰所有落后的傳統棉錠帶全面推廣新型CNG型橡膠錠帶,給企業帶來了比較好的經濟效益,為進一步提高生產率,2012年下半年我公司著手試驗推廣WRB-M11型齒接錠帶,下面就CNG型橡膠錠帶和WRB-M11型齒接錠帶在使用效果上作對比分析。
1性能特點
1.1CNG型錠帶
CNG型錠帶的結構為:底面為黃色織物層,與錠盤接觸,由尼龍、棉兩種纖維交織而成,相比傳統棉錠帶在結構和性能方面有比較大的優勢:當錠子已停止轉動而錠帶仍轉動時不會產生過熱,且又可提供比較充足的摩擦力,以便在剎錠裝置松開時能很快地使錠子加速。上面為綠色橡膠覆蓋層,與滾盤接觸,可以比較有效的把動力從滾盤傳遞給錠帶的骨架,相比傳統棉錠帶具有耐磨、耐油、抗靜電、摩擦系數穩定等優點。錠帶接頭相比傳統棉錠帶接頭的搭接長度短,取消滌綸線縫制,而采用膠液粘結而成,接頭較為平滑。
1.2WRB-M11型齒接錠帶
WRB-M11型齒接錠帶是一種由尼龍66織物做骨架層,聚氨酯(PU)材料與彈性體材料復合而成的。相比CNG型錠帶具有更高的傳動效率,更高的成紗質量穩定性,更強抗靜電效果,因其獨特制作工藝,長度尺寸不受溫濕度變化而變化,使用穩定性更好,不易跑偏,使用壽命更長。錠帶接頭采用鋸齒形裁口對接,高溫熱融黏接方式,無需涂抹對人體有害的膠水,環保、安全、方便,接頭表面比CNG型錠帶接頭處表面更光滑,錠子高速運轉阻力更小,安裝無方向性,適宜不同捻向紗線紡紗要求。
2試驗測試對比
2.1試驗條件
?。?)機型:FA506細紗機
?。?)品種:R14.8賽絡緊密紡
?。?)同臺同錠同品種對比試驗,不改變細紗工藝。(前后分別采用新CNG型錠帶及新WRB-M11型齒接錠帶進行對比試驗)
2.2速度對比試驗(單位:r/min)
從以上試驗數據可以看出:使用WRB-M11型齒接錠帶,細紗單臺產量提高2.93%,錠速提高1.74%,錠帶滑溜率小,錠帶與滾盤的摩擦系數高,傳動效率高,錠間差距小,錠子運轉平穩。
2.3成紗捻度對比試驗
從表4試驗數據表明:由于WRB-M11型齒接錠帶獨特的配方設計,使用該錠帶細紗加捻效率得到了有效提升,成紗捻度提高3.85%,成紗捻度不勻率得到改善,成紗質量穩定。
2.4用電能耗對比
為客觀評價使用情況,兼顧小紗、中紗、大紗全過程,在細紗機上安裝電度表,對兩種新錠帶分別測試兩落紗時間,其中每一落紗時間為6小時。
由于WRB-M11型新型錠帶材質柔軟、彈性好,特別是接頭表面平整,軟硬與帶體一致,在高速的彎折傳動中穩定性好,在同樣的帶輪加壓下,錠帶與錠盤、帶托接觸好,運行平穩,滑溜率少,從而無功損耗少,達到節電的目的。在同等條件下經實際測定,該新型錠帶要比CNG型錠帶單耗要低,效益可觀。
3錠帶斷裂統計分析
分別在5臺WRB-M11型新型錠帶和5臺CNG型橡膠錠帶不同機臺,同機型,同品種上進行為期10天的統計對比分析。
表6斷裂根數對比表
我們將所有斷裂的錠帶進行逐一分析,發現CNG型錠帶的絕大部分斷裂位置均在膠水涂抹的接頭處,而WRB-M11型錠帶斷裂卻不在接頭處,斷裂是由于擋車工在刷錠腳做清潔時不小心碰掉錠帶強行拉斷所致。根據統計數據表明WRB-M11型錠帶由于鋸齒對接,接頭無方向性,在紡Z捻及S捻紗時差異性小,使用效果顯著。
4結論
通過對WRB-M11型新型錠帶近半年多的實踐表明,該錠帶可有效提高細紗機加捻效率,降低紡紗能耗,減少錠差,改善紗線的捻度不勻率,能夠為企業帶來比較明顯的經濟效益,是棉紡企業優質器材推廣應用的一個新方向。 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網",更多紡織專業資訊,關注錦橋紡織網微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網
|