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近年來,國產棉精梳機制造技術進步神速,其運轉速度大幅度提高到500鉗次/min,實際工藝速度約為400鉗次/min。同時,高速運轉的設備故障率也明顯增大,影響了精梳生產效率。其中,牽伸系統的故障率成為影響棉精梳機效率和質量的重要問題之一。
1棉精梳機牽伸系統故障
1.1牽伸氣缸漏氣
棉精梳機牽伸膠輥采用穩定的氣動加壓方式,可方便調壓力,有專用的氣動加壓開關和釋壓開關,手動操作即可。一般而言,牽伸膠輥上的壓力調節范圍為491.0N~687.4N,但由于棉精梳機運轉速度較高,膠輥的運轉速度也較高,使膠輥和氣缸中氣膜所受壓力隨之增大,長時間使用中氣膜破裂產生漏氣,導致氣缸無法正常工作,膠輥牽伸壓力不足也導致棉條無牽伸,出現掉條和涌條問題,造成牽伸棉條粗細波動太大,直接影響到精梳棉條質量,牽伸系統也無法正常運轉,必須停機檢查牽伸系統的6個膠輥加壓氣缸,查出漏氣氣缸后更換氣膜——這一復雜的過程嚴重影響精梳生產效率。
1.2牽伸頭膠輥纏花
牽伸頭膠輥運轉速度過高時,與其清潔片間接觸面容易堆積棉絮,長時間累積后易產生牽伸頭膠輥纏花故障,甚至會因頭膠輥纏花太多而出現“卡死”問題。
這種牽伸頭膠輥纏花問題出現較頻繁,致使回花率增大,設備運行效率降低,擋車工勞動強度增大,且對頭膠輥纏花的處理比較麻煩,處理時間較長,直接影響精梳條的產量。
2改造方案
2.1氣缸
2.1.1氣缸漏氣原因
牽伸氣缸漏氣的原因是氣膜破裂。圖1所示為牽伸氣缸結構,圖2所示為氣缸的氣膜。牽伸氣缸的工作原理是通過氣體加壓,氣膜受壓變形,推動活塞頭運動,圖1中活塞頭的位置為氣缸工作位置,并且長時間保持這種狀態。氣膜的作用有2個:一是密封固定,用螺釘將氣膜上端的O形圈壓變形以固定密封氣缸蓋和氣缸主體,防止腔體漏氣;二是氣體加壓,氣膜變形推動活塞頭運動,卸壓后氣膜恢復初始狀態。
長期的觀察和統計發現,氣膜破裂的位置在3mm直徑的O形圈與氣膜厚度為0.5mm的連接處。主要原因是O形圈的變形在密封固定后通常是不變的,而且直徑較大,不容易被破壞,雖然在氣膜厚度為0.5mm處相對較薄,但采用的是夾布耐油橡膠材料,完全可以承受0.40MPa~0.55MPa的壓力。在長時間的使用中,氣膜加壓、卸壓多次循環使用,在3mm直徑的O形圈與氣膜厚度為0.5mm的連接處一直處于強拉強松狀態,且此處容易與氣缸內壁圓角處摩擦,當循環次數過多時,會產生表面疲勞磨損或裂痕。針對這個問題,筆者曾經采用材料較好的氣膜、加厚氣膜、修光氣缸內壁圓角等方法來解決,但均沒有實質性突破,氣膜破裂問題仍然存在。
2.1.2氣缸密封改造
O形圈密封氣缸是一種標準氣缸形式,其壽命長,且O形圈不易損壞;因此,采用O形圈密封氣缸代替氣膜氣缸,具體改造方案如下。
改進了氣缸蓋、活塞頭結構,使其能配套安裝O形圈,然后將O形圈1安裝在活塞頭中部,與氣缸主體內壁形成密封;用螺釘將O形圈2壓變形以固定密封氣缸蓋、氣缸主體,防止腔體漏氣。改造后氣缸的工作原理,是氣體直接加壓于活塞頭,推動其運動到工作位置并保持狀態;卸壓后,活塞頭不受氣體壓力,并通過膠輥卸壓反彈,恢復到不工作時的位置。
2.2頭膠輥
2.2.1頭膠輥纏花原因
原棉精梳機牽伸頭膠輥的清潔裝置只適合中低速運轉(200鉗次/min~320鉗次/min);其工作原理,是在牽伸膠輥下方緊貼清潔用軟塑料片,機器運行產生的拋花能被清潔片及時、有效地擋住,隨即被吸風裝置清除掉。但在高速運轉時,棉條浮游纖維即拋花在單位時間內增多、被清潔片刮下來的浮游纖維也增多,浮游纖維積累到一定程度就會被積壓在清潔片下,而原有的吸風裝置不能及時徹底地吸走這些浮游纖維,造成浮游纖維與頭膠輥的摩擦力增大、產生的靜電增大,易導致棉條纏繞頭膠輥;當棉條纏繞頭膠輥到一定程度時,精梳機牽伸機構纏繞自停裝置起作用使機器停機;當速度為400鉗次/min時,使用新型牽伸機構自停裝置的膠輥上,纏繞的棉網平均長度為1.7m。在這個過程中,棉條的重量受到影響,從而影響到棉條質量。目前,國內很多廠家使用抗繞花性、抗靜電性特別好的膠輥,來降低這類故障出現的頻率;但生產成本明顯增大,且在不同棉紡工藝下的效果也不理想。
2.2.2清潔裝置改造
為解決上述問題,將原有清潔裝置改為一種牽伸頭膠輥的自動清潔裝置,即在牽伸頭膠輥清潔片上裝一驅動機構。當清潔片刮下來的浮游纖維在清潔片上大量積累時,在驅動機構的作用下,清潔片離開膠輥表面一定的高度并抖動一定的次數,以抖散被刮下來的浮游纖維,使其更易于被吸風裝置清除,解決頭膠輥纏花的問題。驅動機構的伸縮量和抖動次數可根據不同棉紡工藝的要求,在精梳機的觸摸屏上設置。
具體改造措施:牽伸頭膠輥一側裝有用于刮走膠輥表面浮游纖維的清潔片,且清潔片在驅動機構的作用下伸縮、抖動,以便與膠輥表面呈現或離、或合狀態;驅動機構為電磁鐵結合件,包括電磁鐵、伸縮桿和彈簧,其彈簧套在伸縮桿上。同時,在牽伸頭膠輥側面設有吸風裝置,吸風裝置有一段延伸管,且延伸管的進風口緊鄰牽伸頭膠輥和清潔片,將連接件3用銷釘連接在牽伸墻板上,使其可繞銷釘旋轉,并將電磁鐵結合件固定在吸風裝置上;清潔片結合件用螺釘固定在連接件3上,連接件1用螺釘固定在清潔片上,并與連接件2用銷釘連接且可相互旋轉,連接件2用銷釘連接在電磁鐵結合件的伸縮桿端部。連接件3、清潔片和連接件1固定在一起為曲柄滑塊機構中的一桿,其余三桿分別為連接件2、電磁鐵結合件和兩固定點組成的連桿。
電磁鐵未通電時,電磁鐵結合件的伸縮桿在其彈簧和重力的作用下伸長量最大,此時清潔片正好緊貼在牽伸頭膠輥表面,起到刮塵和清潔牽伸頭膠輥的作用,如圖4a)所示。當電磁鐵通電時,電磁鐵結合件的伸縮桿沿著軌道迅速被吸回,在伸縮桿帶動下,清潔片被提升約5mm~12mm的高度,離開牽伸頭膠輥表面,如圖4b)所示。在此過程中,清潔片上的浮游纖維和雜質接近吸風口被清除;當清潔片上積累的浮游纖維和雜質過多,不能及時地被完全清除時,可通過反復通、斷電操作,以抖動清潔片使浮游纖維和雜質被抖散,易于被完全清潔消除,斷電后即恢復清潔片工作位置,如圖4a)所示。
通過PLC和人機界面控制實現自動清潔器的整個動作,即控制電磁鐵在某一待定時間點上閉合。在人機界面上,設定清潔片刮塵時間、抬起時間以及抖動間隔時間,以實現不同工藝和環境下的清潔操作。
3生產實踐驗證
在一臺棉精梳機上試用改造后的牽伸系統,其效果很好;在多家紡織廠的多臺棉精梳機進行牽伸系統優化改造,生產實踐表明其使用效果更為顯著。
3.1使用效果對比情況
在機臺、車速、工藝相同的條件下,進行為期1a的對比試驗。改造后未出現牽伸氣缸漏氣和牽伸頭膠輥纏花引起的停機問題,且整車運行效率大大提高。
3.2用戶評價
新型牽伸氣缸已上車運轉超過1a,未發現有漏氣問題,大幅度減少了保全保養工作量,使停機次數減少,生產效率提高,質量穩中有升,并得到用戶的一致好評;新型牽伸頭膠輥自動清潔裝置的使用,很好地解決了因牽伸頭膠輥纏花引起的停機問題,減輕了擋車工的勞動強度,有效地減少了停機次數,大幅度提高了精梳機的生產效率,得到用戶認可。
4結語
棉精梳機牽伸系統的改進,經多家紡織廠長時間使用驗證,表明棉精梳機牽伸系統改造效果良好,故障明顯減少,精梳棉條質量指標良好,有效地提高了精梳生產效率。該改進方案可全面推廣運用在棉精梳機上。