南通雙弘紡織有限公司開發的高支混紡精品色織紗線主導產品是80支精梳棉滌緊密紡混紡紗,于2013年3月開始試生產,由于應用了超細旦滌綸、長絨棉、緊密紡工藝、新型針布等大量新原料﹑新工藝、新器材,技術經驗不成熟,十萬米紗疵中棉結疵點居高不下,穩定性差,經統計發現,當棉結疵點數高于100個/105m時,成紗質量顯著惡化,絡筒剪切次數上升,生產效率下降。針對此情況,公司飛龍QC小組開展質量攻關,降低80支棉滌混紡色織紗棉結疵點。
◆設定目標:據統計,2013年3月~9月公司80支精梳棉滌紗棉結疵點數平均達97個/105m,超出90個/105m的指標要求。小組對影響成紗棉結紗疵的主要原因進行了初步排查,發現生條棉結多和細紗起球是影響80支棉滌色織紗棉結紗疵數的主要原因,應優先解決。經統計,紡棉生條棉結達80個/g以上,紡細旦化纖生條棉結達4個/5g以上,均超出內控標準。小組決定從減少生條棉結和細紗起球入手,將80支棉滌混紡色織紗棉結疵點降低至70/105m。
◆可行性分析:據小組統計,2013年7月份精梳棉滌80支紗棉結紗疵數曾經達到68個/105m,小于設定目標值。同時小組成員攻關經驗豐富,綜合能力卓越,多次榮獲全國紡織行業優秀質量管理小組,有實力完成設定目標。
◆要因分析:小組成員運用頭腦風暴法分析“生條棉結多”、“細紗起球”的原因,總結出新工操作技能未達標、錫林道夫速度及夕林蓋板隔距配置不當、原棉成熟度未按標準配棉、工藝上車檢查不到位、紡細旦化纖錫林針布配套不合理、細紗錠速高、網格圈保養周期不當、細紗三同心不到位、鋼絲圈選型不當等多項末端因素。
經逐一確認,小組最終確認錫林、道夫速度及錫林蓋板隔距配置不當、紡化纖錫林針布配套不合理、細紗錠速高、網格圈保養周期不當、鋼絲圈選型不當是造成生條棉結多、細紗起球的主要原因。
◆對策實施:針對各項要因,小組對提出多種解決方案,并從有效性、操作性、經濟性、可靠性等方面進行了綜合評價,確定了各因素的實施方案。
針對錫林、道夫速度及錫林蓋板隔距配置不當,小組通過正交試驗確定錫林速度360rpm,道夫速度20rpm,錫林與蓋板隔距8×7×6×6×7(英絲)為最佳工藝。
針對紡化纖錫林針布配套不合理,小組通過半個月的跟蹤測試,70°工作角錫林針布紡化纖生條棉結平均為0.9個/5g,棉網清晰度達一類,效果顯著。
此外,小組采用調節細紗錠速變頻曲線,縮短網格圈保養周期,選擇合適產地的BS型鋼絲圈等一系列實施措施成功將棉結數降至62個/105m,實現公關目標。
◆產生效益:活動后,產品質量改進明顯,提高了市場占有率,活動后附加值提高800元/噸,以每月產60噸紗線計算,每月累計效益4.8萬元。
同時,活動后細紗中紗階段錠速度提高,自動絡筒生產效率提高,每天產量比原來提高1.8%,每月累計增加效益2.9萬元。 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"。
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