加彈機的改造
加彈機是化纖加工過程中的常用機械,對纖維變形加捻起到了重要作用。紡織企業在使用過程中為了適應市場需要,提高產品性能,在充分利用現有設備的基礎上對設備進行了改造。 方法一 改造液位控制器 解決缺油漏油現象 幾年前,我廠從無錫宏源購進4臺1000型加彈機,機器運轉良好,但上油系統卻一直不正常,油槽不是缺油就是油位過高滋出。我們拆解了上油系統的幾個部分,分析發現問題集中在液位控制器上。這是一種小型的杠桿式浮球閥系統,由于其橡膠密封塊不耐油,與油接觸時間一長便發脹,結果起不到密封作用。 經過多次試驗,我們將其改成頂杠式浮球系統,全由不銹鋼組成,效果極佳。浮球隨液面高低而上下浮動,帶動頂桿將鋼珠托起或放下,以此控制進油口的啟閉。由于所有控制件都由不銹鋼制成,所以不存在材質的耐油性問題。而且這種控制方式精度高,靈敏度好,能很好地控制液位。油槽液位由調節支架來進行調節。 另外,還要注意以下幾點:密封鋼珠和進油口錐角表面粗糙度應為0.75,以確保密封良好;浮球采用不銹鋼空心球或耐油硬塑料球,直徑應在130毫米以上;這種控制方式要求液壓不能太高,否則難以控制;如果是集中供油,一定要用原機所配的附油箱。經過上述改進,缺油或漏油現象得以徹底解決。生產消耗降下來了,車間現場也更加整潔了。(江西天紳化纖有限責任公司 韓鋒文 盧偉) 方法二 調整聚酯盤厚度 提高加工速度 我廠引進的法國ICBTFTF-12E3加彈設備在使用普通6毫米聚氨酯盤時,普遍存在加工速度低、使用壽命短的缺點,經過分析我們在原有設備上進行了一系列改造,取得了良好效果。 我們首先改變假捻器隔套規格尺寸,保持隔套厚度不變,高度由原來13.5毫米改為19.5毫米;并將聚氨酯盤改成厚度為9毫米、直徑為46.5毫米、內徑為6毫米,與此同時,配備專用生頭拔叉。 設備改造前,使用6毫米聚氨酯盤在后加工速度、拉伸倍數較低時假捻張力較為穩定。當加工速度在700米/分鐘、拉伸倍數在1.75左右時,DTY產品質量、生產狀況均較好;但當加工速度在750米/分鐘、拉伸倍數在1.8左右時,假捻張力不穩定,波動較大,不但緊點、僵絲大量增加,而且生產過程極不穩定,斷頭頻繁,甚至還會導致聚氨酯盤使用壽命縮短。據統計,加工速度在700米/分鐘、拉伸倍數在1.75時,聚氨酯盤使用壽命平均為10~12個月;而當加工速度在750米/分鐘、拉伸倍數在1.8時,聚氨酯盤使用壽命平均為7~8個月。改造后,能在保證產品質量的前提下,提高加工速度。據統計,改造后的加工速度能提高7%~10%,且使用壽命由使用6毫米盤時的10~12個月延長為14~18個月。(湖南金迪化纖有限責任公司 張春林 向麗麗) 方法三 改進生頭桿 避免絲條逃逸 我廠3臺BarmagFK6-12V型機一直存在絲條跳出止捻輪的現象,而且隨著時間的推移,設備運行的振動增大,絲條逃逸的現象愈來愈嚴重。絲條跳出止捻輪后操作工往往難以發現,因而繼續完成生頭動作,最后關熱箱門。這樣產生兩種后果:一是絲條被熱箱門關斷,引起斷頭,斷的絲頭因未被止捻輪夾持住,極易帶斷相鄰錠位的絲條;二是絲條未斷,被門夾住繼續生產。 針對以上現象,我們除加強操作工的規范化管理外,還要求操作工每生完一個頭,就到維修平臺上檢查并及時將絲條撥進止捻輪,另外,將止捻輪從其底座撥出約1毫米。這樣調整后效果明顯,卻使得絲條的運行軌跡改變,在止捻輪夾持點對絲條施加了額外的橫向推力,因而對絲條的強伸造成不良影響,而且由于止捻輪軸承未推到位,止捻輪在轉動過程中可能飛出來。 經過分析,只要將導絲瓷件內側隔離片取掉,利用一M5螺栓重新固定,使導絲瓷件緊靠支座外側。生頭桿經改造后,3臺V型機不再出現生頭不進止捻輪的現象,保證了生產的正常進行,大大減輕了操作工的勞動強度。(長沙錦綸廠 李淑芳) 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"。 更多紡織專業資訊,關注錦橋紡織網微信公眾號。微信搜:錦橋紡織網 |