一、竹節紗品種參數:平均26tex,基紗19.4tex,節紗33tex,節粗1.7倍,節長13cm-21cm,節距12cm-23cm。機織牛仔經向用紗。
二、配棉:新疆229×34%,新疆329×34%,烏茲別克斯坦328×25%,西非棉328ⅹ7%。
三、粗紗工序部分參數:粗紗定量3.8g/10cm,捻系數117。
四、細紗工序主要工藝參數及采取的技術措施:
紡制普梳棉26tex賽絡紡竹節紗品種在FA502機型上生產,主要工藝參數:前羅拉速度203r/min,捻度85.2捻/10cm,捻系數434.4,雙孔喇叭口中心距3.5mmⅹ孔徑2.5mm,后區牽伸1.65倍,PG14554鋼領,FO2/0鋼絲圈。
改紡驗紗階段:按以上工藝生產,在改紡驗紗紡基紗時,出現斷頭特別多,無法正常紡紗。然后調成竹節紗紡紗模式,這樣稍好轉,但仍斷頭多。又進行了細紗多種型號、規格鋼絲圈的優選,效果不明顯。決定采取降一檔車速的措施,由200r/min降到194r/min。該臺驗紗合格后開車生產。
開車生產階段:在開車生產過程中,發現該細紗機臺斷頭仍較多。先后采取以下技術措施:
1、在原捻度設計基礎上,考慮到賽絡紡竹節紗加捻效率低,做機織牛仔經向用紗,決定采取加捻措施。由捻度85.2捻/10cm,捻系數434.4,加捻到捻度87.6捻/10cm,捻系數446.7。此時經過加捻措施后,前羅拉速度為188r/min。加捻后,取樣測試管紗實際捻度為79.8捻/10cm,捻系數406.9。根據竹節紗品種的捻度傳遞原理,可知節紗部分捻度小,基紗部分捻度大,致使捻度不勻率較大。在測試捻度時,為了減小捻度測試段取樣的不同,造成實測捻度結果的重大差異。采取取樣8只管紗,每只管紗連續測試10段的方法,共測試80項。
2、再降一檔車速,前羅拉速度由188r/min降至180r/min。
3、做更換PG14254鋼領和調整雙孔喇叭口為中心距2.5mmⅹ1.5mm各20錠,做紡紗對比試驗。發現把PG14554鋼領更換為PG14254鋼領后,紡紗斷頭情況稍好轉,但不明顯。雙孔喇叭口中心距3.5mmⅹ孔徑2.5mm調整為中心距2.5mmⅹ孔徑1.5mm后,紡紗斷頭情況明顯減少,終于找到了斷頭問題的關鍵原因所在。針對雙孔喇叭口調整情況,做毛羽對比試驗,發現毛羽指數基本沒有大的變化,并且沒有影響到賽絡紡風格。決定該品種全部更換為中心距2.5mmⅹ孔徑1.5mm的雙孔喇叭口。
賽絡紡竹節紗雙孔喇叭口規格選擇情況分析:
賽絡紡竹節紗品種紡制時,雙孔喇叭口的合理選擇非常重要。在紡紗過程中,賽絡紡在前羅拉鉗口處形成兩個小加捻三角區和一個大加捻三角區。在紡正常紗賽絡紡時,紡紗張力基本穩定,大加捻三角區的開口大小基本沒有大的變化。但是在紡竹節紗賽絡紡時,受基紗段和節紗段的影響,紡紗張力變化較大,大加捻三角區的開口大小變化較大。紡紗張力隨節紗段的產生瞬間變大,隨基紗段的產生瞬間變??;大加捻三角區的開口大小,隨節紗段的產生瞬間變大,隨基紗段的產生瞬間變小。
在紡制賽絡紡竹節紗品種時,由于紡紗張力波動較大,特別在基紗的雙股部分易發生斷頭。所以賽絡紡竹節紗在選擇雙孔喇叭口時,要求在不影響賽絡紡風格的前提下,盡量偏小掌握,對減少細紗斷頭非常有利。
竹節紗是由基紗和節紗兩部分組成,雙孔喇叭口的選擇不是按基紗部分,就是按節紗部分。在紡賽絡紡竹節紗品種時,可以按基紗號數選擇雙孔喇叭口,對基紗來說是合適的。對節紗部分從理論上講,此雙孔喇叭口就明顯偏小,但是在紡紗過程中,我們發現在產生節紗段時,由于紡紗張力大,大加捻三角區被拉伸,開口變大,有利于節紗段的賽絡紡風格的形成,對節紗段的賽絡紡風格沒有影響。這樣按基紗號數選擇雙孔喇叭口是可行的,有利于紡紗生產,減少斷頭。
該賽絡紡竹節紗品種基紗19.4tex,選擇中心距2.5mmⅹ孔徑1.5mm雙孔喇叭口比較合適。
4、根據紡紗生產情況,再次降速至173r/min。根據改紡進度情況,按正常規律驗紗,先驗基紗號數再驗竹節紗平均號數,這樣驗紗正常。說明在加捻至捻系數446.7,優選中心距2.5mmⅹ孔徑1.5mm雙孔喇叭口,前羅拉速度為173r/min的情況下,能夠滿足正常紡紗生產需要。
5、加強設備整機工作,鋼領、鋼絲圈、錠子和導紗鉤等專件狀態不好的予以修理或更換;調整導紗動程,要求雙股須條在皮輥中心區域,做到須條邊緣不偏離,減少細紗斷頭。加強檢查,對進入細紗后牽伸區粗紗須條交叉、重疊紡紗的情況,要求及時撥離開,否則會影響賽絡紡風格的形成,始終保持兩根須條平行喂入牽伸區。
普梳棉26tex賽絡紡竹節紗品種的紡制,根據采取的配棉情況,紡紗難度較大。針對紡紗生產中出現的問題,重點采取了加捻、降速、優選雙孔喇叭口等工藝技術措施。
成紗指標:強力CV%10.59,平均強力330CN,斷裂強度12.69CN/Tex,毛羽指數4.9,重量偏差-0.5%,實際回潮率5.1%。
五、后紡工序安排在自動絡筒機水霧式空氣捻接器絡紗,一是確??漳斫宇^質量;二是確保電清切疵有效,減少漏切、誤切;三是利用錯支功能,有效把關單股紗疵。在自動絡筒機水霧式空氣捻接器機臺上絡紗,有利地保證了該品種賽絡紡竹節紗的產品質量。
六、通過以上工藝參數的優化和采取的技術措施,使該賽絡紡竹節紗品種得以正常紡紗生產。為今后該類品種的開發生產積累了寶貴的經驗。 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網"
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